XBD6/30-100L-HY-37KW
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產品價格:¥12(人民幣)
  • 規格:89
  • 發貨地:上海
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    商品詳情

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      確。
      ②補償環密封圈泄漏,原因主要有:壓蓋變形,預緊力不均勻;安裝不正確;密封圈質量不符合標準;密封圈選型不對。
      實際使用效果表明,密封元件失效最多的部位是動,靜環的端面,離心泵機封動,靜環端面出現龜裂是常見的失效現象,主要原因有:
      ①安裝時密封面間隙過大,沖洗液來不及帶走摩擦副產生的熱量;沖洗液從密封面間隙中漏走,造成端面過熱而損壞。
      ②液體介質汽化膨脹,使兩端面受汽化膨脹力而分開,當兩密封面用力貼合時,破壞潤滑膜從而造成端面表面過熱。
      ③液體介質潤滑性較差,加之操作壓力過載,兩密封面跟蹤轉動不同步。例如高轉速泵轉速為20445r/min,密封面中心直徑為7cm,泵運轉后其線速度高達75 m/s,當有一個密封面滯后不能跟蹤旋轉,瞬時高溫造成密封面損壞。
      ④密封沖洗液孔板或過濾網堵塞,造成水量不足,使機封失效。
      另外,密封面表面滑溝,端面貼合時出現缺口導致密封元件失效,主要原因有:
      ①液體介質不清潔,有微小質硬的顆粒,以很高的速度滑人密封面,將端面表面劃傷而失效。
      ②機泵傳動件同軸度差,泵開啟后每轉一周端面被晃動摩擦一次,動環運行軌跡不同心,造成端面汽化,過熱磨損。
      ③液體介質水力特性的頻繁發生引起泵組振動,造成密封面錯位而失效。
      液體介質對密封元件的腐蝕,應力集中,軟硬材料配合,沖蝕,輔助密封0形環,V形環,凹形環與液體介質不相容,變形等都會造成機械密封表面損壞失效,所以對其損壞形式要綜合分析,找出根本原因,保證機械密封長時間運行。
      3.2、離心泵停止運轉后的要求
      ①離心泵停止運轉后應關閉泵的人口閥門,待泵冷卻后再依次關閉附屬系統的閥門。
      ②高溫泵停車應按設備技術文件的規定執行,停車后應每偏20一30min盤車半圈,直到泵體溫度降至50℃為止。
      ③低溫泵停車時,當無特殊要求時,泵內應經常充滿液體;吸入閥和排出閥應保持常開狀態;采用雙端面機械密封的低溫泵,液位控制器和泵密封腔內的密封液應保持泵的灌漿壓力。
      ④輸送易結晶,易凝固,易沉淀等介質的泵,停泵后應防止堵塞,并及時用清水或其他介質沖洗泵和管道。⑤排出泵內積存的液體,防止銹蝕和凍裂。
      3.3、離心泵的保管
      ①尚未安裝好的泵在未上漆的表面應涂覆一層合適的防銹劑,用油潤滑的軸承應該注滿適當的油液,用脂潤滑的軸承應該僅填充一種潤滑脂,不要使用混合潤滑脂。
      ②短時間泵人干凈液體,沖洗,抽吸管線,排放管線,泵殼和葉輪,并排凈泵殼,抽吸管線和排放管線中的沖洗液。
      ③排凈軸承箱的油,再加注干凈的油,徹底清洗油脂并再填充新油脂。
      ④把吸人口和排放口封起來,把泵貯存在干凈,干燥的地方,保護電機繞組免受潮濕,用防銹液和防蝕液噴射泵殼內部。
      ⑤泵軸每月轉動一次以免凍結,并潤滑軸承。

      啟動

      一、離心泵啟動前的準備工作
      a.離心泵啟動前檢查
      潤滑油的名稱、型號、主要性能和加注數量是否符合技術文件的要求;
      軸承潤滑系統、密封系統和冷卻系統是否完好,軸承的油路、水路是否暢通;
      盤動泵的轉子1~2轉,檢查轉子是否有摩擦或卡住現象;
      在聯軸器附近或皮帶防護裝置等處,是否有妨礙轉動的雜物;
      泵、軸承座、電動機的基礎地腳螺栓是否松動;
      泵工作系統的閥門或附屬裝置均應處于泵運轉時負荷最小的位置,應關閉出口調節閥;

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