生產(chǎn)線一線設計與生產(chǎn)中存在的問題及改進
生產(chǎn)線一線設計與生產(chǎn)中存在的問題及改進
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         現(xiàn)代社會生產(chǎn)線大型化發(fā)展,長時間使用導致?lián)p壞嚴重,現(xiàn)由圳市振熙五金機械有限公司教你生產(chǎn)線一線設計與生產(chǎn)中存在的問題及改進方法


      1 生產(chǎn)線一線設計與生產(chǎn)中存在的問題及改進
        1.1 原料輸送系統(tǒng)、相關倉及下料溜子等
        凍、堵是東北地區(qū)水泥廠最頭痛的問題。雖然設計院在設計時采取了一些措施,但效果都不太理想。粘土輸送系統(tǒng)主要存在的問題:1)上料時由于凍塊大易堵塞下料篦縫;2)溫度變化大時易堵塞下料溜子及相應的倉;3)整機引進的德國粘土破碎機輥子的齒被糊死成輥狀。鐵礦石在輸送過程中也存在著這樣的問題。混合料倉(石灰石、粘土)的糊倉、棚倉現(xiàn)象特別嚴重,有時為了不影響生產(chǎn),倉只起到了下料溜子的作用。有時把整個倉糊死,人工需清理1周左右,嚴重影響生產(chǎn)。

        熟料庫下及水泥包裝系統(tǒng)收塵的工藝管道及相關系統(tǒng)中的下料溜子布置不合理。收塵管道角度小,時間長易積灰,堵塞管道,使收塵效果差,影響環(huán)境。下料溜子角度也小,不能滿足正常下料的需要。

        采取的措施:1)粘土入冬前進行晾曬,上料時人工把大塊清除,相關的部位用人死看死守;2)加大相關倉錐體及下料溜子角度,且安裝了高分子聚乙烯板材,增設了捅料孔。

        1.2 喂料、喂煤系統(tǒng)
        兩喂系統(tǒng)采用引進技術制造的富勒泵及國產(chǎn)回轉壓縮機。機房沒有保溫設施,使回轉壓縮機殼體凍裂,循環(huán)水管線凍壞。包裝機房也沒有保溫和取暖設施,包裝機使用的壓縮空氣易結露,糊嘴,影響包裝機的正常運轉。水泥粉磨系統(tǒng)的大布袋除塵器是收集成品的設備,還有相關部位的袋除塵器,冬季生產(chǎn)時由于壓縮空氣和物料含有水分,溫度低時,易糊袋子,影響收塵效果。

        回轉壓縮機的滑片磨損嚴重,更換周期短,維護量大;設備本身的制造質(zhì)量不過關,回轉壓縮機使用進口潤滑油過多,價格高;采用氣力輸送系統(tǒng)電耗高;氣力輸送冷風摻入量過多,影響預熱器的熱效率,煤耗增加。

        采取的措施:1)原煤倉用鋼板加1層殼體,中間通入煤磨的窯尾廢氣進行外保溫;2)在廠區(qū)新建1座6t蒸汽鍋爐,對相關的設備及廠房進行保溫,大布袋除塵器加1層殼體中間充熱氣進行保溫;對相關的廠房進行封閉,加保溫設施(如兩喂系統(tǒng)和包裝機的廠房等);3)對有些除塵設備加伴熱帶,揚塵較大的地方,安裝了高壓靜電除塵器;4)喂料采用進口提升機,喂煤采用轉子秤。

        1.3 水泥粉磨系統(tǒng)
        Φ4.2m×11m水泥磨配置的O-Sepa、N-1500型高效選粉機,1994年熱工標定結果為:喂料濃度2.987kg/m3,選粉濃度1.282g/m3,循環(huán)負荷1.26,計算風量為1444.75m3/min。標定結果表明:選粉濃度過高,選粉機超濃度運行,循環(huán)負荷小,選粉效率低。尤其是執(zhí)行新標準后,產(chǎn)品質(zhì)量要求高,細度控制的細,選粉機能力小的問題更加突出。再有該磨機的電動機功率為2800kW,減速器功率為3000kW,輥壓機按水泥粉磨系統(tǒng)能力110t/h配置,能力均顯小。

        由于采用了輥壓機和高效選粉機,研磨體級配是按帶輥壓機設計的,一倉大球為Φ80mm,二倉大球為Φ50mm球。如輥壓機出現(xiàn)問題或石膏、混合材粒度較大時,難以適應生產(chǎn)。級配重新調(diào)整后,一倉適當加一些Φ90mm球,二倉加一些Φ60mm球,提高了一、二倉的平均球徑。通過近10年實際生產(chǎn),磨機能力達到或超過了設計能力,產(chǎn)品質(zhì)量合格,生產(chǎn)穩(wěn)定可靠。

        一期工程時,由于資金問題,沒上混合材烘干設備,直接影響到產(chǎn)質(zhì)量。投產(chǎn)第2年擴建了混合材烘干系統(tǒng),降低了混合材的水分,提高了磨機的運轉率,混合材的摻量有了一定的提高,改善了水泥的質(zhì)量,降低了生產(chǎn)成本。

        1.4 空氣斜槽安裝角度的改進
        我廠是東北地區(qū)率先采用空氣斜槽的,當時一般設計角度為4~8°,理論上計算完全能夠滿足生產(chǎn)。但到江西、魯南等水泥廠考察時,普遍反映斜槽角度小,易堵。在安裝時把斜槽角度加大到8~12°,效果很好。同時取消了水泥粉磨系統(tǒng)出磨斜槽的清渣器。通過幾年的運轉,沒有因物料內(nèi)的廢鐵渣等物,影響選粉機的正常運轉。

        1.5 富勒式篦冷機
        原篦冷機存在的問題:1)料層薄厚不均,較大塊料和細粉料分離,冷卻空氣通過上述厚薄不同的料層時,有時會出現(xiàn)“吹穿”現(xiàn)象,有時還會產(chǎn)生“紅河”和“堆雪人”,影響窯的正常運轉;2)由于物料冷卻效果差,影響二、三次風的溫度和熟料質(zhì)量,熟料溫度高還經(jīng)常燒壞篦板。

        采取的措施:將一段改為充氣梁式,改善了物料的冷卻效果。改造前篦冷機出口熟料溫度在100~140℃,最高可達200℃左右;改造后熟料溫度為90~130℃。

        1.6 6RS型六嘴回轉式包裝機
        包裝機是引進德國Haver公司技術制造的,主要存在的問題:1)使用復膜袋后排氣不好,袋重也不準確;2)壓縮空氣冬季易結露堵塞包裝機的嘴子;3)工作環(huán)境粉塵大,污染嚴重;4)設備維護量大;5)電氣設備老化等。

        采取的措施:改為機械式八嘴包裝機,解決了上述存在的問題,使用效果良好。
      公司官網(wǎng):http://www.szzxwj.net

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