湘西粘泥剝離清洗除垢劑、常壓系統(tǒng)防腐專業(yè)清洗油脂行業(yè)蒸發(fā)器、冷凝器、清煤油設(shè)備、尾氣回收設(shè)備。電廠凝汽器、冷油器、灰管線、反滲透、空冷器及汽輪機(jī)油系統(tǒng)清洗、預(yù)膜工程(化學(xué)清洗、超高壓水射流清洗.生產(chǎn)緩蝕劑、阻垢劑、殺菌滅藻劑、絮凝劑、消泡劑、分散劑、黑液阻垢劑、生物清洗劑及造紙、紡織助劑等產(chǎn)品。清洗加熱器、冷凝器、換熱器、空調(diào)、管道、鍋爐等水垢、油垢及其它物料垢。清洗油脂行業(yè)蒸發(fā)器、冷凝器、清煤油設(shè)備、尾氣回收設(shè)備。清洗電廠凝汽器、冷油器、灰管線、反滲透、空冷器及汽輪機(jī)油系統(tǒng)清洗、預(yù)膜工程化學(xué)清洗、超高壓水射流清洗,清洗所用藥劑便宜易得,并立足于國(guó)產(chǎn)化;清洗成本低,不造成過多的資源消耗。
化學(xué)清洗前應(yīng)具備的條件
1 化學(xué)清洗臨時(shí)小組成立并有倒班名單,小組內(nèi)應(yīng)有以下幾個(gè)功能部門:指揮部門:統(tǒng)一負(fù)責(zé)清洗進(jìn)度的安排及調(diào)度;湘西粘泥剝離清洗除垢劑、常壓系統(tǒng)防腐簾線鋼生產(chǎn)的目的是獲得拉拔性能良好的索氏體組織,理論上應(yīng)使相變?cè)?30℃左右發(fā)生,而實(shí)際生產(chǎn)中不可能是完全的等溫轉(zhuǎn)變,終產(chǎn)品中除了索氏體,還可能有少量鐵素體和片狀珠光體。本文采用熱模擬實(shí)驗(yàn)的數(shù)據(jù),對(duì)82A鋼的動(dòng)態(tài)連續(xù)冷卻轉(zhuǎn)變曲線(CCT曲線)進(jìn)行了研究,討論了吐絲溫度和風(fēng)冷線冷卻制度對(duì)組織性能的影響,并結(jié)合高速線材控制冷卻過程中的兩個(gè)基本模型,即斯太爾摩風(fēng)冷線上奧氏體向珠光體轉(zhuǎn)變模型及終顯微組織與力學(xué)性能的關(guān)系模型,分析了82A鋼的控制冷卻過程與終的顯微組織和力學(xué)性能的關(guān)系,以便對(duì)冷卻制度進(jìn)行優(yōu)化,降低組織性能改判率。湘西粘泥剝離清洗除垢劑、常壓系統(tǒng)防腐現(xiàn)行一包到底鐵水包耐火材料的配置。在現(xiàn)行京唐一包到底鐵水包耐火材料的配置中,包沿和包底采用鋁硅系澆注料,包壁保溫層采用納米絕熱板,層采用葉蠟石磚雙層錯(cuò)砌,渣線和包壁工作層采用鋁碳化硅碳磚豎寬磚型平砌,圍罐磚采用加長(zhǎng)鋁碳化硅碳磚平砌,包底工作層采用底層豎寬磚型平砌和上層豎厚磚型側(cè)砌。一包到底鐵水包耐火材料應(yīng)用實(shí)踐。投產(chǎn)前期,京唐一包到底鐵水包壽命偏低,通過采取磚型設(shè)計(jì)和砌筑優(yōu)化、工作襯材質(zhì)和配置優(yōu)化、層材質(zhì)和配置優(yōu)化、保溫性能優(yōu)化、鐵水包運(yùn)行管理優(yōu)化等多項(xiàng)措施,逐步延長(zhǎng)了鐵水包壽命,目前平均壽命達(dá)到210次。
安裝部門:負(fù)責(zé)按照清洗要求完成相關(guān)系統(tǒng)的安裝、準(zhǔn)備、維護(hù)、巡檢、消缺;操作部門:負(fù)責(zé)按照清洗要求完成相關(guān)(或?qū)ο嚓P(guān)系統(tǒng))的操作;監(jiān)督部門:負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)清洗過程及清洗效果進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。
以上人員應(yīng)熟悉清洗有關(guān)系統(tǒng),了解清洗措施和步驟,進(jìn)行操作時(shí)要遵守相關(guān)規(guī)程并加強(qiáng)監(jiān)護(hù)。
2.化學(xué)清洗前甲乙雙方共同確定水冷壁割管位置,做小型實(shí)驗(yàn),根據(jù)小型實(shí)驗(yàn)結(jié)果確定清洗配方及用藥量。3. 臨時(shí)管路安裝
3.1臨時(shí)管道進(jìn)水系統(tǒng)連接如酸洗系統(tǒng)圖所示,從主給水旁路調(diào)門后接臨時(shí)管道,作為省煤器上酸用。省煤器再循環(huán)管上的電動(dòng)門將生產(chǎn)工藝?yán)L制成多級(jí)注射曲線,如圖4所示。給料螺桿行程/mm3.29。彎頭為解決制品流動(dòng)紋、熔接強(qiáng)度差等問題,此模具設(shè)有側(cè)進(jìn)料口,因而采取第二種加工方法。采用多級(jí)注射成型具體方法為:快速注射主流道;分級(jí)放慢分流道;加快主腔澆注;補(bǔ)縮。通過這種方法有效地減少或解決了注射紋和熔接強(qiáng)度問題。如DU_T_16mm的9。彎頭,件重為96g;選用設(shè)備為CJ一38M3(震德注塑機(jī)廠產(chǎn));材料為PVC—U管件粉料(自制);模具為16mm的9。
為將酸洗系統(tǒng)內(nèi)清洗下來(lái)的鐵銹渣等沖洗干凈,蒸發(fā)器系統(tǒng)的接管部位選在蒸發(fā)器下聯(lián)箱的手孔處。安裝時(shí),先割開各下聯(lián)箱的手孔,然后接φ100管引出,按清洗系統(tǒng)圖分成左右兩組安裝。
除鹽水:鍋爐正式除鹽水系統(tǒng)在酸洗之前能正常供水,除鹽水引一根Φ133×4臨時(shí)管至清洗箱,酸洗用除鹽水流量100t/h,壓力12kg/cm2,用水總量約300t.
工業(yè)水:工業(yè)水母管引一根Φ133×4臨時(shí)管至清洗箱,酸洗用工業(yè)水流量200~300t/h,壓力12kg/cm2,用水總量約200t.
17.各定排管及臨爐加熱管應(yīng)在爐側(cè)可靠隔絕,臨爐加熱汽源母管總門及各分門關(guān)嚴(yán),臨爐加熱聯(lián)箱疏水門打開。不方便操作的地方應(yīng)有簡(jiǎn)易平臺(tái)。
借力產(chǎn)品升級(jí)扭轉(zhuǎn)當(dāng)前經(jīng)營(yíng)困局低端過剩、高端不足是我國(guó)鋼鐵業(yè)現(xiàn)狀的生動(dòng)寫照;在落后及一般水平產(chǎn)能普遍嚴(yán)重過剩的同時(shí),高端產(chǎn)品領(lǐng)域面對(duì)的卻是供應(yīng)缺乏。2014年我國(guó)進(jìn)口鋼材1443萬(wàn)噸,板帶材是進(jìn)口量占比超過85%;大型及超大型變壓器、汽車、家電、風(fēng)電、核電等高端用鋼,幾乎全部依賴進(jìn)口。一方面是我國(guó)鋼鐵企業(yè)在微利的普鋼領(lǐng)域互相殘殺、慘淡經(jīng)營(yíng),另一方面鋼鐵企業(yè)卻憑借15-20%利潤(rùn)率的高端鋼繼續(xù)輕松賺取可觀利潤(rùn)。燒結(jié)料層透氣性變差,為調(diào)整燒結(jié)負(fù)圧采取的措施有:為改善透氣性,在混合機(jī)增加襯板補(bǔ)焊角鋼,加強(qiáng)混合料制粒,同時(shí)利用檢修機(jī)會(huì)使用高壓水處理混合機(jī)粘料,提高人燒混合料中+3mm含量。人燒混合料水分由7.4%調(diào)整至7.6%。在一混機(jī)紅泥配加管路上增加了逆流過濾罐,定期排放雜物,杜絕雜物進(jìn)人紅泥管路,保證了紅泥穩(wěn)定配加。在接卸紅泥的池子中增加間距為10mm的箆子,過濾出的雜物及時(shí)清理。④將整體式壓料板改為錯(cuò)位分段式壓料板,布料過程中,臺(tái)車兩測(cè)布料可適當(dāng)提高4-5mm,減少邊緣漏風(fēng),燒結(jié)過程風(fēng)量均衡使用,改善燒結(jié)原始透氣性。