過濾器冒灰運行分析報告參考
    發(fā)布者:hzmy555  發(fā)布時間:2012-12-24 08:34:35  訪問次數(shù):121

    過濾器冒灰運行分析報告參考

    一、事件經(jīng)過

    88日上午班脫硫運行乙班當班,接班時,終端灰?guī)鞖饣L壓力約70kPa900,灰?guī)斐邪谈嬷敯啵腥龡l灰船靠岸,需投分選裝置運行。933,值班員檢查無異后,啟動灰?guī)旆诌x裝置運行。

    1105值班員檢查發(fā)現(xiàn)終端灰?guī)?/font>#2庫頂有灰冒出(現(xiàn)場檢查為#3過濾器排氣口冒灰),立即停運灰?guī)旆诌x系統(tǒng),并將終端灰?guī)斓?/font>#4氣化風機停運;投運#1#2爐電除塵一、二電場的事故排灰、#3#4爐電除塵一電場的事故排灰,并將相應(yīng)正壓輸灰管全部停運了。通知灰?guī)斐邪腾s快派車來拉灰,回告已安排派車,值班員將終端灰?guī)斓氖鹿逝呕倚痘覚C投運了。檢查#1爐電除塵一電場#6事故排灰落灰管、二電場的#1#3#4#5事故排灰落灰管不下灰,#2爐電除塵一電場#7事故排灰落灰管、二電場的#1#2#3#4#5#7#8事故排灰落灰管不下灰,#3爐電除塵#1#2#7#8事故排灰落灰管不下灰,#4爐電除塵#1#3#4#5#6#7#8事故排灰落灰管不下灰、且#6落灰箱的沖灰噴嘴堵塞。上述缺陷已通知值班師傅處理,并已告知檢修班長。

    1300,對#2庫搶卸約200噸灰后,投運終端灰?guī)?/font>#2氣化風機,氣化風壓力母管壓力約68 kPa#2#3過濾器冒灰情況已減輕。設(shè)備檢修安排在#2#3過濾器排氣口加裝了一個過濾袋,進一步減少#2#3過濾器冒灰情況。

    二、原因分析

    1、事件發(fā)生時,終端灰?guī)?/font>#2庫并未有高料位信號(庫頂安裝有三個高料位開關(guān)),庫頂壓力釋放閥也未打開,打開壓力釋放閥用繩子測量尚有2米左右的空間(這時是下午1350后,#2庫搶卸約200噸灰后,運行已經(jīng)交班結(jié)束,當班運行人員才打開壓力釋放閥用繩子測量尚有2米左右的空間),因此,判斷#2庫并未滿灰;

    2、檢查發(fā)現(xiàn)終端灰?guī)?/font>#2#3過濾器內(nèi)有多個布袋已破損和花板已變形,過濾器的通流能力下降,當灰?guī)旎椅惠^高,中間灰?guī)煜蚪K端灰?guī)焖突視r,不能及時地將輸送空氣排出,而是灰氣混合物直接從過濾器排氣口噴出,是這次冒灰的直接原因。

    三、責任分析

    事件經(jīng)過:88日上午1002分接到個別廠領(lǐng)導(dǎo)通知終端灰?guī)?/font>#2庫布袋除塵器排氣口嚴重跑灰。相關(guān)負責人立即趕往現(xiàn)場并聯(lián)系粉煤灰老板派車進行裝灰,同時要求運行開事故排灰進行緊急排灰。當時檢查#2庫并未有高料位信號(高料位信號裝置損壞),終端灰?guī)鞖饣L壓力高達82kPa(設(shè)備運行為2575 kPa為正常壓力),超高的庫壓沒有從庫頂壓力釋放閥泄壓,灰氣混合物直接便從布袋除塵器排氣口噴出,從而進一步破壞布袋。這次冒灰的直接原因。

    1、運行人員對灰?guī)旄吡衔恍盘枔p壞沒有及時發(fā)現(xiàn);

    2、運行在灰?guī)鞖饣L壓超過允許范圍內(nèi)沒有及時發(fā)現(xiàn);

    3、運行沒有針對灰?guī)鞚M灰(跑灰)、爆庫的應(yīng)急措施。

    4、運行對灰?guī)鞄靿撼叩膽?yīng)變措施不完善。

    5、運行人員應(yīng)加強灰?guī)煸O(shè)備的巡檢。

    四、防范/整改措施或改進建議

    1、加強對灰?guī)爝^濾器維護檢修,及時更換破損的布袋和修復(fù)花板,保證過濾器的通流能力和過濾效果;

    2、定期校驗灰?guī)炝衔挥嫼透吡衔婚_關(guān),保證設(shè)備正常,防止灰?guī)烀绊敚?/font>

    3、在灰?guī)爝^濾器仍存在缺陷期間,運行人員應(yīng)經(jīng)常灰?guī)鞖饣L壓力和氣化風電加熱電流等參數(shù)判斷灰?guī)斓幕椅磺闆r,一般要求在灰?guī)鞖饣L壓力由《除灰運行規(guī)程》規(guī)定的75kPa以下降低到60kPa以下,保持灰?guī)旎椅辉谳^低情況下運行,防止庫頂冒灰。建議參考相關(guān)文章:高效空氣過濾器維護規(guī)程
    原文來源:http://www.klcfilter.com/

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