2013年11月10日15點(diǎn)05分某單位球磨機(jī)崗位設(shè)備操作人員巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)2#球磨機(jī)電機(jī)北側(cè)軸承冒煙、冒火花,及時(shí)停車(chē)。上報(bào)設(shè)備部門(mén)聯(lián)系電工檢查。經(jīng)檢查定子、轉(zhuǎn)子線(xiàn)圈絕緣正常,隨之展開(kāi)對(duì)電機(jī)北軸承檢查。電機(jī)型號(hào): YR1000-8/1180,J1298,W=1000KW,6000V,I=116A,741rpm,電機(jī)軸承用油為HM46抗磨液壓油。電修人員對(duì)軸承拆解,發(fā)現(xiàn)上軸瓦烏金有裂紋并有3*15mm小塊脫落,下軸瓦烏金厚度3-4mm,多處裂紋,裂痕呈不規(guī)則,達(dá)50mm以上,瓦邊脫落多處,在右下方5點(diǎn)位置,一處橫向脫落16*20mm,如圖1。油池油位低于瓦面,但可通過(guò)帶油環(huán)帶油,油呈黑色混濁,油池底部含有固體顆粒。
圖1 烏金瓦斷裂
原因分析:
直觀原因:脫落的烏金塊掉到下軸瓦邊部與軸產(chǎn)生干摩擦起火花,因摩擦引起軸振動(dòng),造成下瓦烏金裂紋斷裂。
本質(zhì)原因:1.經(jīng)對(duì)在用油取樣分析,理化指標(biāo),粘度28.5cst,機(jī)雜0.5,酸值>0.5,油品嚴(yán)重變質(zhì)超標(biāo);光譜分析:固體顆粒中含有有色金屬Sb、Cu、Sn,說(shuō)明選油不當(dāng),因HM46#液壓油中的極壓添加劑中以S、P為主, P與有色金屬Cu有很強(qiáng)的腐蝕性,腐蝕導(dǎo)致烏金瓦的強(qiáng)度變松散,在腐蝕的同時(shí),軸與烏金瓦存在交變應(yīng)力作用,出現(xiàn)裂紋脫落;2.球磨機(jī)電機(jī)在2012年3月26日進(jìn)行中修,至2013年11月10日前沒(méi)有檢修,也沒(méi)有換油。因油品老化變質(zhì),油膜強(qiáng)度降低,導(dǎo)致烏金瓦磨損變薄。3.電機(jī)屬于重負(fù)荷設(shè)備,轉(zhuǎn)速741rpm,功率1000KW,選油的粘度偏低,油膜強(qiáng)度不足。
結(jié)論:選油不當(dāng);油品污染。
采取措施
1.南北側(cè)烏金瓦重新掛烏金;
2.清理電機(jī)瓦油池,擦拭干凈,根據(jù)電機(jī)轉(zhuǎn)速、軸瓦材質(zhì)重新選油為CKD150重負(fù)荷齒輪油;
3.因電機(jī)軸承油池小,對(duì)在用油跟蹤監(jiān)測(cè)理化指標(biāo),確定合理?yè)Q油周期,杜絕檢修或者壞了換油;
4.恢復(fù)電機(jī)軸承瓦時(shí),防止粉塵顆粒進(jìn)入油箱,安裝完畢,對(duì)油池檢查無(wú)任何雜質(zhì),在下軸承面涂抹密封膠,在密封膠內(nèi)側(cè)沿邊放生膠帶,防止密封膠壓入油池。恢復(fù)上蓋,找平、把緊螺栓,從加油孔加入CKD150齒輪油。